??2025年初,中國煉焦行業協會發布公示,立恒焦化成為全國首家完成全流程超低排放改造并通過評估監測的焦化企業。改造后,顆粒物和揮發性有機物排放量減少了一半以上,
碳排放量也降低了約8萬噸。這一成就不僅標志著立恒焦化在環保領域的領先地位,也為整個行業樹立了標桿。
??2024年,國家相繼出臺《關于推進實施焦化行業超低排放的意見》等文件,為焦化行業明確了超低排放的時間表。立恒焦化迎難而上,邀請了生態環境部環境工程評估中心、中國環境監測總站等權威機構的專家進行指導,開展了一系列評估和整改工作。
??在組織架構上,立恒焦化成立了以總裁張天福為組長的超低排放整改領導組,并組建了多個專班,分別負責有組織排放、無組織排放和清潔
運輸的整改工作。每一項整改任務都明確了責任人、期限和考核標準,實行掛圖作戰,逐一銷號。張天福坦言:“全員參與、爭分奪秒的干勁,是我們成功的基礎?!?/div>
??工作機制方面,立恒焦化在資金緊張、各項支出都在壓縮的形勢下,提出“超低排放改造不設上限”的理念,全力保障資金投入。
??張天福說,現在看來,我們當時組織全員參與,“把一天當作兩天用,兩步并作一步走”的干勁,是成功的基礎。
??技術革新:從源頭到末端的全面升級
??超低排放改造的實施并非一帆風順。焦爐煙氣治理裝置建設較早,改造需要在原有設備正常運行的前提下進行,現場空間狹小,交叉作業頻繁。立恒焦化以科學的態度和高效的執行力,僅用8個月就完成了通常需要10個月的改造工程。
??2024年1月《關于推進實施焦化行業超低排放的意見》下發后,立恒焦化就聯系多家具有工程改造的單位制定改造方案,并開始組織招標。3月完成招標、5月完成設計、6月開始現場施工……10月完成了一期、二期兩套脫硝分倉改造工程。
??改造的重點之一是焦爐煙氣治理。立恒焦化采用了先進的治理技術,包括SCR脫硝、SDS干法脫硫和覆膜濾料袋式除塵等工藝,確保煙氣排放達到超低標準。此外,裝煤、推焦及干熄焦等環節也建設了袋式地面除塵站,并配套煙氣脫硫裝置,全面提升了排放控制水平。
??在熄焦模式上,立恒焦化也進行了重大改革。通過建設干熄焦裝置并拆除備用濕熄焦塔,企業實現了100%全干熄焦。這一舉措不僅顯著降低了能耗,還從源頭減少了污染物排放,為區域大氣環境改善作出了重要貢獻。
??“這一舉措使立恒焦化的熄焦模式由‘干熄焦+濕熄焦備用’改造為‘干熄焦+干熄焦備用’,實現100%全干熄焦。在
節能低碳的同時,從源頭減少了污染物排放,為區域大氣環境改善做出了應有的貢獻?!睆執旄Uf。
??綠色未來:從超低排放到行業引領
??走進立恒焦化的總控制室,一塊巨大的屏幕上布滿了綠色的小點,這是企業無組織排放監測系統的實時數據。為了實現對無組織排放的精準管控,立恒焦化在焦爐煙囪、裝煤、推焦等主要排口安裝了多套在線監測設備,并建立了智能管理平臺,確保所有數據實時上傳、長期保存。
??在“雙碳”目標的引領下,立恒焦化還積極推進綠色物流建設。廠區內,一輛輛新能源重卡穿梭往來,滿載原料駛入全封閉式大棚。企業要求進出廠物料及產品運輸必須使用氫能重卡、電動重卡或管帶機,并嚴格規定運輸車輛的排放標準。為確保與運輸車輛使用相配套,公司建有2座加氫站、2座充電站。另外,還有500余輛氫能重卡、50余輛電動汽車用于產品及大宗物料的運輸。
??煤焦物料的輸送也實現了全封閉化,焦粉、脫硫灰等粉狀物料采用氣力輸灰和罐車運輸,杜絕了二次揚塵。焦爐機、焦側建設了大規模的封閉大棚,確保無可見煙塵外溢。產品焦炭則通過管帶機直接輸送至合作企業的高爐上料系統,實現了焦炭不落地、運輸無污染的目標。
??走在立恒焦化的廠區內,幾乎聞不到任何異味。張天福表示,完成超低排放改造只是一個新的起點,不僅是一項榮譽,更是一種鞭策。在改造過程中,生態環境部、山西省生態環境廳等部門的領導和專家多次到企業進行幫扶,為企業提供了寶貴的指導和支持。
??最終,立恒焦化以真實的數據和扎實的整改成果,順利通過了評估監測。改造完成后,企業不僅享受到了環保稅優惠和銀行貸款優勢,還成功申報了A級績效企業,成為行業綠色轉型的典范。
??“未來,我們將繼續總結經驗,積極踐行低碳發展理念,為焦化行業的綠色轉型與高質量發展貢獻力量?!睆執旄5脑捳Z中,充滿了對未來的信心與期待。立恒焦化站在超低排放的起跑線上,正以堅定的步伐,邁向更加綠色、可持續的未來。